HygieneBox sensor on the boarddrinking activity data
Problem
Incorrect interpretation of drinking activity values in the format `x/y`, where `Y` appears to be misassigned as 'activity after' instead of 'movement during entitlement (drinking).
Solution
Summary
HygieneBox sensor measures movement for drinking activity validation.
Format `x/y` represents: X = movements during drinking, Y = movements post-drink completion.
Value `434/0` in the system was incorrectly interpreted as `activity after=434`, `activity drinking=0`.
Correction required to align interpretation with sensor data logic (X for entitlement movement, Y for post-entitlement movement).
0c9b60e0476a✉ 1 email(s)
MixerquirlElektrodenKondensator des Mixermotors
Problem
Der Quirl im Mixer verklumpt mit Milchpulver und dreht manchmal nicht richtig oder bleibt kurz stehen. Die Anzeige/Warnung erscheint nicht, obwohl Elektroden sauber sind.
Solution
Ersatz des Kondensators (Typen: 1,3 µF (47617) oder 3,0 µF (71458)) erforderlich, da ein Kondensatorproblem für das sporadische Stillstehen verantwortlich war. Nach Austausch funktioniert der Mixer korrekt.
Summary
Mixer zeigt Probleme mit Quirl: Verklumpung von Milchpulver und unregelmäßiges Drehen.
Ursache wird diagnostiziert: Elektroden sind sauber, aber Kondensatorproblem im Motor führt zu intermittierendem Stillstand.
Empfehlung: Prüfen der Kondensatoren (Typen 1,3 µF oder 3,0 µF) und Austausch bei lockerer/schwacher Funktion.
Nach Ersatz des defekten Kondensators funktioniert der Mixer wieder korrekt ohne Klumpenbildung.
134f4f3df5d6✉ 1 email(s)
Mixer-Elektroden (visuell und über Diagnosemenü)Elektrokabel zur HauptplatineStecker auf der Hauptplatine (Beschädigung/Fester Sitz)
Problem
Der Mixer rührt Portionen nicht an, obwohl die Elektrode aktiviert ist (Kalb-Anzeige vorhanden). Ursache könnte eine falsche Füllstandserkennung oder defekte Elektrodenkomponenten sein.
Solution
Prüfen der Elektrodenstatus auf dem Bildschirm (Frei/Bedeckt), visuelle und diagnostische Kontrolle der Mixerelektroden, Kabelverbindung zur Platine sowie Steckerqualität. Potentiometer für Elektrodensensibilität im Diagnosemenü einstellen.
Summary
Mixer zeigt Kalb-Anzeige (Portion aktiviert), doch rührt er die Portionen nicht an.
Fehlersuche beginnt mit Überprüfung der Elektrodenstatusanzeige auf dem Bildschirm.
Affected Parts: Elektrode, Kabel zur Platine und Steckerkontakt müssen geprüft werden.
Elektrodensensibilität im Diagnosemenü muss korrekt eingestellt sein (Potentiometer im Uhrzeigersinn = empfindlicher).
Support-Team fordert Rückmeldung nach Prüfung der genannten Komponenten.
Warnung 'CR Füttern/Spülen' erscheint bei der CalfRail-Anlage; Flüssigkeitsförderung wird nicht korrekt erkannt, Mixerpegel nimmt nicht ab. Luftzug in Pumpe oder Elektroden-Sensibilität/Schaumbildung als mögliche Ursachen.
Solution
Schrittweise Diagnose durchführen: Prüfen der Leitungen (Schlauch, Pumpe, Saugsensor, Nuckelventil) und ggf. externe Wasserversorgung anschließen. Bei Luftzug Sensibilität der Mixerelektroden sowie Schaumbildung prüfen.
Summary
Warnung 'CR Füttern/Spülen' tritt bei einer CalfRail-Anlage auf.
Mixerpegel nimmt nicht ab, obwohl Diagnose aktiviert wurde.
Visuelle Prüfung der Schlauchpumpe und Komponenten (Schlauch, Pumpe, Saugsensor, Nuckelventil) ergab keine sichtbaren Schäden.
Weiterhin wird Warnung angezeigt; Ursache liegt in Flüssigkeitsförderstörung oder Luftzug/Sensibilitätseingriff.
Technischer Support empfiehlt externe Wasserversorgung für zusätzliche Diagnose und Prüfung der Elektroden-Sensibilität/Schaumbildung.
Maschine bleibt kalt, trotz Einschalten und ohne Fehleranzeige. Keine Heizaktivität nach Überprüfung des Überhitzungsschutzes. LEDs leuchten korrekt, aber kein Stromdurchgang an der Heizung oder Temperaturanstieg im Wasser.
Solution
Stark verkalkter Boiler/Wasserbehälter (WT-Behälter) führte zum Ausfall der Heizfunktion. Reinigung/Entkalkung des Boilers löste das Problem.
Summary
Maschine zeigt keine Heizaktivität trotz Einschaltung, ohne Fehleranzeige.
Überprüfung des Überhitzungsschutzes ergab kein Erfolg – Maschine bleibt kalt.
Heizungsmenü prüft korrekte Einstellungen (elektronisch für Vario-Modell), aber Heizfunktion bleibt aus.
Diagnosetests zeigen korrekte LED-Beleuchtung, aber fehlenden Stromdurchgang am Heizungsstecker und kein Temperaturanstieg.
Stark verkalkter Boiler/WT-Behälter wird als Ursache identifiziert.
Entkalkung des Boilers führt zur Wiederherstellung der Heizfunktion.
19c36506a980✉ 1 email(s)
CAN-Bus Teilnehmer (Platine mit Suchtaster)
Problem
Ein Teilnehmer im CAN-Bus wird nicht erkannt, trotz geprüfter Kabelverbindungen (lila Kabel), korrekter Stromversorgung und fehlender Doppelbelegung der CAN-Adresse. Die Meldung bleibt bestehen.
Solution
Stromversorgung der nicht bearbeiteten Teilnehmer trennen und auf dem betroffenen Teilnehmer die Suchtaster auf der Platine drücken, um eine neue CAN-Adresse zuzuweisen.
Summary
Ein Teilnehmer im CAN-Bus wird nicht erkannt.
Kabelverbindungen (lila Kabel) sind intakt, Stromversorgung korrekt, keine Doppelbelegung der CAN-Adressen festgestellt.
Lösung: Nicht bearbeitete Teilnehmer vom Strom trennen und betroffene Plattine neu adressieren via Suchtaster.
Fehlerursache liegt in der Adresszuweisung oder Stromunterbrechung für den Teilnehmer.
1c37b3ae57af✉ 1 email(s)
Problem
Request for access to CalfCloud platform due to inquiries regarding the calf feeder system in professional agricultural support roles.
Solution
Summary
User requests access to CalfCloud for technical support related to calf feeder systems.
CalfCloud registration process outlined: new or existing account required.
Dealer area access requires completion of profile details and submission via CalfCloud dashboard.
Keine Spannung am Stecker der Maschine und nicht funktionierende Antränkpumpe trotz fehlender äußerer Ursachen wie Sicherungsbrand.
Solution
Prüfen Sie zunächst die Sicherung F30 (Typ: T3,15A) auf der Hauptplatine. Falls sie intakt ist, testen Sie die Reaktion der LED H1 (MAP) beim Betrieb. Bei ausbleibender Spannung oder Funktion der LED müssen weitere interne Diagnostiken erfolgen.
Summary
Maschine zeigt fehlende Spannung am Stecker und nicht funktionierende Antränkpumpe.
Primäre Prüfung: Sicherung F30 (Typ T3,15A) auf Hauptplatine kontrollieren.
Bei intakter Sicherung wird Reaktion der LED H1 (MAP) beim Betrieb geprüft.
Ausbleibende Spannung/LED-Funktion deutet auf weitere interne Hardware-Probleme hin.
Technischer Support empfiehlt sequenzielle Diagnose der Hauptplatine-Komponenten.
2db88b92f861✉ 1 email(s)
KalbManager (Calf Manager) softwareSmart feeders (back to SA2)Connect feeder
Problem
Farmers in Latin America show interest in KalbManager due to its offline functionality for managing calves, particularly for large farms. Users report difficulties with adjusting correction days after entering the weaning phase and unclear advantages compared to CalfCloud/Premium. The need for a backup of program settings is requested to clarify functionalities.
Solution
Request for program setting backups to better understand limitations (e.g., inability to adjust correction days post-weaning). Confirmation that KalbManager remains available but will eventually be phased out in favor of cloud-based solutions. Connect feeders incompatible with KalbManager, while older feeders can still use it offline via PC.
Summary
KalbManager’s list view allows easy export and filtering for managing large numbers of calves.
Offline functionality (e.g., calf movement/registration) attracts large farms using legacy devices (Smart feeders back to SA2).
Connect feeder incompatible with KalbManager; older feeders can still connect via PC without tablet/mobile support.
Farmers prefer KalbManager due to one-time payment and offline capabilities, despite no updates or future developments.
Correction days in KalbManager allow manual adjustments (±2 days) for feeding periods but become inaccessible after weaning phase begins.
Request for program backup settings to clarify limitations (e.g., weaning-phase restrictions).
Lely plans phased replacement of KalbManager with cloud-based alternatives (CalfCloud/CalfCloud Premium) in the future.
3470a0b57def✉ 1 email(s)
Füllstandserkennungssystem (Elektrode, Kabel, Stecker auf der Platine)Hauptplatine (Potentiometer für Empfindlichkeitsregelung)
Problem
Der Tränkeautomat zeigt die Störung 'Wassermangel', obwohl Wasser vorhanden ist und die Wasserausgabe funktioniert. Ursache wird vermutet im Bereich der Füllstandserkennung.
Solution
Visuelle Prüfung der Elektrode(n), Kontrolle des Kabels zur Platine, Überprüfung des Steckers auf Beschädigungen oder falschen Sitz. Empfindlichkeit der Elektrode über das Potentiometer (rechts unten) anpassen (Uhrzeigersinn drehen für höhere Empfindlichkeit).
Summary
Tränkeautomat zeigt 'Wassermangel'-Störung, obwohl Wasser verfügbar und Ausgabe funktioniert.
Prüfung der Wasserzufuhr (Druck) und Filter/Sieb als mögliche Ursache ausgeschlossen.
Problem liegt im Füllstandserkennungssystem; Elektrode, Kabel und Stecker auf Platine werden geprüft.
Empfindlichkeit der Elektrode über Potentiometer an Hauptplatine einstellbar.
Diagnose bestätigt: Elektrische Fehlfunktion in Sensorik oder Verbindungskomponenten.
4184389c87a3✉ 1 email(s)🌐 Australia
Problem
User lost access to the dealer website (Calf Cloud login) and unable to reset login details via standard procedure.
Solution
User must reset login credentials through the official Calf Cloud login page using the 'Forgotten password' option, as the dealer area login details are identical to those of Calf Cloud.
Summary
Technical support user lost access to the dealer website (Calf Cloud).
Issue resolved by resetting login credentials via the standard Calf Cloud login page using the 'Forgotten password' option.
Login details for both Calf Cloud and dealer area are identical.
42823d017cf7✉ 1 email(s)
ElektrodenSchläuche (zu Nuckeleinheiten und zurück)3/2-Wege-Ventile in den Nuckeleinheiten3/2-Wege-Ventil im Automaten
Problem
Warnung 'KH-Ventil prüfen' erscheint nach automatischer Schlauchreinigung bei einem Pulver-Gerät mit HygieneBox, trotz vorheriger Kontrollen der Elektroden und Schläuche ohne Auffälligkeiten.
Solution
Überprüfung der Elektroden auf Verschmutzung/Beschädigung; weitere Prüfung der Schläuche auf Knicke/Verstopfungen. Bei weiterhin bestehender Warnung: Funktionstest der 3/2-Wege-Ventile in Nuckeleinheiten und im Automaten.
Summary
Warnung 'KH-Ventil prüfen' tritt bei einem Pulver-Gerät mit HygieneBox auf nach automatischer Schlauchreinigung.
Erste Checks (Elektroden, Schläuche) ergaben keine sichtbaren Defekte.
Technische Empfehlung: Elektroden und Schläuche systematisch prüfen; bei anhaltender Warnung Ventile in Nuckeleinheiten und Automaten überprüfen.
Ablaufplan für Diagnose: Schrittweise Prüfung der genannten Komponenten nach Priorität.
44ff8ff7b3a5✉ 1 email(s)
Kalibrierwaage (mechanische und elektrische Komponenten)Mixer-HalterungFliegengitter-FeststellschraubeSchläuche vom Mixer (inkl. O-Ringe)Exzenterscheibe am Mixerbecher
Problem
Die Kalibrierwaage im Automaten liefert falsche Messwerte: Nach dem Tarieren wird '0 g' nicht zuverlässig angezeigt, bei 500 g Testgewicht schwankt die Anzeige deutlich und nach Entfernen des Gewichts springt sie hin und her.
Solution
Feinjustierung der Exzenterscheibe am Mixerbecher sowie eine leichte Nachjustierung der vertikalen Position der Feststellschraube am Fliegengitter. Zudem muss sichergestellt werden, dass keine Schläuche oder Bauteile die Bewegung des Bechers behindern.
Summary
Kalibrierwaage im Automaten zeigt ungenaue Messwerte: '0 g' wird nach Tarieren nicht zuverlässig angezeigt und bei Testgewicht (500 g) schwankt die Anzeige deutlich.
Diagnose beginnt mit Prüfung der mechanischen und elektrischen Grundlagen (Kabel, Waagenkarte, Deckel, Stabilität, Erdung). Alle Komponenten wurden als korrekt bestätigt.
Weiterhin wird die Mixer-Halterung und Justierung des Fliegengitters überprüft. Schwankungen bleiben nach Anpassungen leicht bestehen.
Empfohlene Feinjustierungen: Exzenterscheibe am Mixerbecher, vertikale Position der Feststellschraube am Fliegengitter sowie Kontrolle auf Bewegungsbehinderung durch Schläuche.
Nach Durchführung der Justierungen funktioniert die Waage einwandfrei: Stabilität bei 500 g (±1 g) und nach Gewichtseremission (0 g ±1 g), keine Schwankungen mehr.
Automatisches Kalibriersystem zeigt täglich Warnungen für Wasser, MAT und Milch an, trotz korrekter manueller Prüfung der Ventile, Flusskonstanz und Toleranzbereiche (Standard: 25%). Warnungen erscheinen unabhängig von Fütterungszyklen oder Leerlauf.
Solution
Kalibrierzeiten während aktiver Tränkeabrufe anpassen. Bei persistierendem Fehler: Filter, Ventile und Pumpen erneut prüfen sowie Diagnosemenü-Einstellungen auf Konsistenz mit tatsächlichen Betriebsabläufen überprüfen.
Summary
Automatisches Kalibriersystem zeigt ständige Warnungen für Wasser, MAT und Milch an.
System nutzt automatische Kalibrierung, aber Warnungen treten täglich trotz manueller Funktionsprüfung auf.
Wasser: Druckkonstanz/Dichtigkeit der Ventile prüfen; Fluss ist korrekt, Lecks ausgeschlossen.
MAT: Pulverförderung funktioniert, aber Warnung bei jeder neuen Charge – Ursache in Kalibrierzeitabschnitten außerhalb Fütterungszyklen.
Lösung für MAT: Kalibrierung nur während aktiver Tränkeabrufe durchführen.
Milch: Alle Komponenten (Zuleitung, Filter, Ventile) überprüft; Warnung bleibt bestehen.
Problem bei Milch: Kalibrierung muss mit tatsächlichem Tränke-Abruf synchronisiert werden.
Falls weiterhin Fehler besteht: Diagnosemenü-Einstellungen und Pumpenfilter erneut prüfen.
4a67495f50fe✉ 1 email(s)🔌 automatic feeder with hygiene boxes v5.05 (with potential downgrade attempts to 5.03)
automatic feeder (software version 5.05)hybrid hygiene boxesRFID system in feedershandheld device processorsindustrial microSD cardsprocessor card (potential replacement)
Problem
Automatic feeder with two hygiene boxes displays a warning identification on both units. After updating to software version 5.05, the feeder locks up at midnight during feed data computation, requiring a power reset to resolve. This causes loss of setup data and slow RFID registration (up to 5 minutes). The issue persists even without cloud or network connectivity, suggesting hardware/software instability post-update.
Solution
Attempted troubleshooting includes replacing antennas, testing SD cards, and changing hardware configurations (e.g., machine address, CANbus, termination resistors). If unresolved, the dealer is considering replacing the processor card. A manual software downgrade to version 5.03 failed due to persistent cloud connection issues.
Summary
Automatic feeder with hygiene boxes shows a warning identification after software update (v5.05).
Feeder locks up daily at midnight during feed data computation, requiring power reset for recovery.
Data loss occurs post-reset, necessitating reprogramming and slow RFID-based feeding (~5 min per calf).
V600 smart IFS quadruplo machine exhibits freezing issues, incorrect feeding activity logging (app shows '0' for feeding activity), and intermittent malfunctions in calf feeding detection. User suspects hardware-related problems with the microSD card or processor.
Solution
Update the machine to software version **05.06**. If unresolved, delete the microSD card to resolve the issue. Subsequent emails indicate the problem was resolved by replacing the microSD card.
Summary
V600 smart IFS quadruplo machine on Azores Island reports freezing and incorrect feeding activity logging in the app.
User suspects issues stem from either the **processor** or **microSD card**.
Technical support recommends updating to software version **05.06**; if unresolved, deleting the microSD card is advised.
Customer replaces the microSD card, resolving the problem as confirmed in follow-up emails.
No further hardware repairs were indicated beyond replacing the microSD card.
51d4f3f6b39f✉ 1 email(s)🌐 Korea🔌 AgriRobotech feeding system (antenna + CPU board + Net Terminal unit)
micro SD card (in processor)processor cardCPU boardNet Terminal unit
Problem
Limited antenna detection range causing intermittent tag recognition failure after ~10–20 minutes of operation, recurring despite power cycles. Initial symptoms included sudden loss of tag recognition post-operation, later refined to a persistent '10-minute timeout' pattern.
Solution
Replace the micro SD card in the processor first as a cost-effective measure; if unresolved, replace the processor card (CPU board). Further diagnostics suspected hardware instability (e.g., overheating/power issues) or data corruption in restore files.
Summary
AgriRobotech reports intermittent tag recognition failure in feeding system after ~10–20 minutes of operation, resolved temporarily by power cycling.
Previous troubleshooting included SD card replacement, firmware updates (5.03→5.06), and full system resets without resolving the issue.
Suspected root cause: hardware instability (e.g., overheating/power instability) or persistent data errors in restore files.
Recommended first step: Replace micro SD card; if unresolved, replace processor/CPU board.
Technical inquiry focuses on hardware components rather than firmware tuning or environmental interference.
51ffec83a64f✉ 1 email(s)
Kalibrierwaage (Hauptplatine, Waagenkarte, Steuerung)Mixer-Komponenten (Mixerbecher, Fliegentür, Feststellschraube, Schläuche mit O-Ring, Kontakt zu Zusatzdosierer/Fliegenschutztür)
Problem
Die Kalibrierwaage im Automaten zeigt instabile Werte: falsche Anzeige von 0 g beim 'Prüfen', starke Schwankungen bei 500 g Testgewicht und unbeständige Stabilisierung nach Entfernen des Gewichts durch Hin- und Her-Springen der Anzeige.
Solution
Feinjustierung der Exzenterscheibe am Mixerbecher sowie die korrekte vertikale Positionierung der Feststellschraube am Fliegengitter. Nachjustierung sollte ±1 g Stabilität der Messung erreichen.
Summary
Instabile Werte der Kalibrierwaage im Automaten: falsche Anzeige von 0 g und starke Schwankungen bei Testgewichten.
Ursache nicht durch Kabel, Hauptplatine oder Erdung identifiziert worden.
Prüfung der Mixer-Komponenten (Mixerbecher, Fliegentür-Schraube, Schläuche mit O-Ring) führte zu teilweiser Stabilisierung.
Feinjustierung der Exzenterscheibe und Feststellschraube am Fliegengitter korrigierte das Problem.
Nachjustierung sicherte ±1 g Genauigkeit für 500 g Testgewicht und stabile Nullmessung.
52bf6c477603✉ 1 email(s)
Kombi-Gerät mit HygieneBoxElektrodenSchläuche zu den Nuckeleinheiten und zurück3/2-Wege-Ventile in den NuckeleinheitenRückleitungsventil im AutomatenMilch-/SpülventilMilchpumpeWärmetauscher-Spirale3/2-Wege-Ventil am Ausgang der Wärmetauscher-Spirale
Problem
Nach der automatischen Schlauchreinigung erscheint die Warnung 'KH-Ventil prüfen', obwohl erste Kontrollen (Elektroden und Schläuche) keine Auffälligkeiten ergaben.
Solution
Systematische Prüfung aller im Prozess beteiligten Komponenten in folgender Reihenfolge: Elektroden, Schläuche zu den Nuckeleinheiten und zurück, dann 3/2-Wege-Ventile in den Nuckeleinheiten, Rückleitungsventil, Milch-/Spülventil, Milchpumpe, Wärmetauscher-Spirale (Durchfluss/Ablagerungen) und das Ventil am Ausgang der Wärmetauscher-Spirale.
Summary
Warnung 'KH-Ventil prüfen' tritt nach automatischer Schlauchreinigung auf.
Erste visuelle Prüfung von Elektroden und Schläuchen ergab keine Defekte.
Techniker soll Komponenten systematisch in der Reihenfolge: Elektroden → Schläuche → 3/2-Wege-Ventile → Rückleitungsventil → Milch-/Spülventil → Milchpumpe → Wärmetauscher-Spirale prüfen.
Fokus liegt auf Funktion und physischer Integrität der Ventile sowie Durchflusskontrolle des Wärmetauschers.
5471bb499172✉ 1 email(s)
Kühlboden (cooling floor) des Milk Trolley 300LDruckbegrenzers
Problem
Bei einem Lely Milk Trolley 300L (Modell: MRP1-300-80-400V, Seriennummer: 10030282) aus dem Jahr 2023 ist der Kühlboden gerissen. Der Kunde berichtet von undichtem Wasser im Kühlsystem nach etwa einer Minute mit aktiviertem Wassereingang für die Kühlung, wobei Wasser über den Sicherheitsventil des Aufbaus austritt. Das Gerät besitzt keinen reduzierten Wassereinlass (da Baujahr 2023).
Solution
Erstellung einer Einbauanleitung zur Nachrüstung eines Druckbegrenzers als präventive Maßnahme für Bestandskunden mit Kühlboden, um das Risiko von Undichtigkeiten zu minimieren. Die Anleitung soll an alle betroffenen Kunden verteilt werden.
Summary
Rückmeldung über einen gerissenen Kühlboden eines Lely Milk Trolley 300L (Baujahr 2023, Modell: MRP1-300-80-400V) mit undichtem Wasser nach Aktivierung des Kühlsystems.
Diagnose: Undichtigkeit durch fehlende Reduzierung im Wassereingang bei älteren Geräten (vor 2023).
Video zeigt das Problem; betroffene Kunden müssen über eine Nachrüstung eines Druckbegrenzers informiert werden.
Entscheidung: Entwicklung einer Einbauanleitung für den Druckbegrenzer als Nachrüstung für alle Bestandskunden mit Kühlboden.
Verteilung der Anleitung an alle betroffenen Kunden zur Vermeidung weiterer Reklamationen.
Die Tränke erwärmt sich nicht ausreichend, obwohl die CalfRail Heizung manuell aktiviert und Stromversorgung vorhanden ist. Temperaturmessung zeigt 18°C an, was als zu kalt eingestuft wird.
Solution
Prüfen der Softwareversionen (TA ≥ S4.00, CalfRail-Heizung ≥ 5.00, CalfRail ≥ 07.01) und Durchführung einer detaillierten Diagnose über die CR Wasserheizung im Menü > Stationen für weitere Fehleranalyse.
Summary
Tränke zeigt zu niedrige Temperatur (18°C), obwohl Stromversorgung und CalfRail-Heizungsanschluss korrekt sind.
Setup prüft: Wasserheizung ist allen CalfRails zugeordnet, Außentemperaturfühler liegt korrekt im Kälberbereich.
Manuelle Vorheizung („CR vorheizen“ = JA) führt nicht zur ausreichenden Erwärmung der Tränke.
Diagnose über Menü > Stationen > CR Wasserheizung muss durchgeführt werden, um Ursache zu identifizieren.
Software-Updates (mind. Versionen S4.00 für TA, 5.00 für CalfRail-Heizung und 07.01 für CalfRail) sind erforderlich.
Fehlerursache liegt in der Heizungsfunktion oder Softwarekompatibilität des Systems.
601b6169c015✉ 1 email(s)
Tak5-VS2-50 pump system (hose connections, mixer jar)Schott-coupler (blue outlet for secondary hose connection)
Problem
Calibration failed due to incorrect water distribution—only one hose supplying all four pumps, leading to excessive water volume in the mixer jar (should be ~750 mL during calibration). Potential risk of malfunction if all stations operate simultaneously.
Solution
Install a second hose with a blue Schott-coupler as an additional outlet from the mixer jar. Route pump 1+2 via red outlet and station 3+4 via blue outlet to ensure balanced water distribution.
Summary
New installation of Tak5-VS2-50 & Synchro Feed system failed calibration.
Root cause: Single hose supplying all four pumps, causing overfilling in the mixer jar (exceeding ~750 mL).
Diagnosis confirmed incorrect water distribution setup.
Recommended fix: Add a second hose with blue Schott-coupler for dual outlet routing to prevent imbalance.
Pump 1+2 connected via red outlet; stations 3+4 via blue outlet for proper calibration.
Preventive measure to avoid operational issues if all stations activate simultaneously.
604061b5cb9d✉ 1 email(s)
Calf TAK5-VS2-50 (Combi) feedersLely Calf Cloud system software (version 5.03)
Problem
Discrepancies between recorded water intake in the Lely Calf Cloud system and actual measured amounts at farm feeders, including over-consumption limits being exceeded (e.g., 3.6 liters when max allowed is 2–2.5 liters per visit) and inconsistent data matching between cloud records and physical buckets. The issue appears randomly across all four feeders on the farm in Argentina.
Solution
Investigate whether the feeding schedule starts at midnight or another time; verify if the system’s blocking mechanism for over-consumption is functioning correctly. Confirm with the farm team to ensure settings (e.g., max per visit, entitlement timing) are accurately applied and that communication logs resolve discrepancies. Post-update resolution in version 5.03 suggests a previous software bug may have been fixed but re-emerged.
Summary
Customer reports calf feeders exceed set water limits (e.g., 3.6L vs. max 2–2.5L per visit) due to potential misalignment between system settings and actual feeding schedules.
Discrepancy exists between Lely Calf Cloud recorded intake and physical measurements in buckets, with inconsistencies persisting post-update from version 40FIT to 5.03.
Random occurrence across four identical TAK5-VS2-50 (Combi) feeders on a farm in Argentina.
Possible cause: Misconfigured feeding schedule timing (e.g., start time not midnight), or incorrect max-limit blocking mechanism preventing over-consumption.
Farm team requests proof of settings and screenshots to confirm system configurations match actual behavior.
Software update 5.03 previously resolved similar issues, indicating a recurring bug in the cloud data synchronization or feeder logic.
Kalb erhält keine Tränke während einer Fütterungsfahrt, trotz korrekter Anmeldung und Aktivierung des Tränkeplans.
Solution
Prüfen der Systemdiagnose und Ventilsteuerung nach Verifizierung der automatischen/manuellen Fütterungsparameter (Boxenauswahl, Reihenfolge).
Summary
Problem: Kalb erhält keine Tränke bei automatischer oder manueller Fütterung.
Diagnose: Kalb ist korrekt angemeldet und hat Tränkeanrecht, aber System reagiert nicht wie erwartet.
Empfehlung: Zuerst 40FIT Standardtränkeplan und Boxenauswahl/Reihenfolge prüfen.
Weiterer Schritt: Systemdiagnose und Ventilsteuerung nach Bestätigung der korrekten Einstellungen analysieren.
6c982586e282✉ 1 email(s)
ElektrodenKabel der Elektrode(n) zur PlatineStecker auf der HauptplatinePotentiometer für Elektrodensensibilität (rechts unten)
Problem
Störung in der Milchversorgungssysteme mit falscher 'Milch leer'-Meldung trotz korrekter Dosierung, Ursache wird auf Problem bei Füllstandserkennung vermutet.
Solution
Visuelle Kontrolle und Test über Diagnosemenü für Elektroden; Prüfung Kabelverbindung und Stecker auf Platine; Anpassung der Elektrodensensibilität durch Rotation des Potentiometers im Uhrzeigersinn (empfindlicher).
Summary
Störung zeigt 'Milch leer'-Warnmeldung an, obwohl Milch korrekt dosiert wird.
Ursache wird auf Füllstandserkennung-Problem vermutet.
Technische Prüfungen umfassen Elektroden, Kabelverbindungen und Stecker auf der Platine sowie Potentiometer-Einstellung für Empfindlichkeit.
Diagnose: Problem liegt in der Füllstandssensorik (Elektrode/Kabel/Stecker oder Sensibilitätseinstellung).
6eba2a0f1c78✉ 1 email(s)
DrucksensorMembrane
Problem
Pumpe reagiert nicht korrekt auf das Saugverhalten: läuft, obwohl das Kalb nicht saugt, oder umgekehrt läuft sie nicht, wenn es saugt.
Solution
Prüfen Sie zunächst die Position des Drucksensors (mindestens 35 cm unter dem Nuckel). Falls korrekt positioniert, kontrollieren Sie die Membrane auf Verschmutzung, Blockaden oder Abnutzung. Bei Bedarf muss die Membrane ersetzt werden.
Summary
Pumpe zeigt falsches Saugverhalten: läuft bei fehlendem Saugen oder umgekehrt nicht.
Drucksensor muss mindestens 35 cm unter dem Nuckel montiert sein.
Position des Sensors wurde überprüft und als korrekt bestätigt (ca. 40 cm unter dem Nuckel).
Weiterhin Problem: Membrane muss auf Verschmutzung, Blockaden oder Abnutzung geprüft werden.
Membrane muss bei Bedarf ersetzt werden, falls defekt oder abgenutzt.
75fe24cb7f72✉ 1 email(s)🔌 MilchMobil System Happel
MilchMobil System Happel (belagartige Ablagerungen)
Problem
Ablagerungen, die als Rost interpretiert wurden, sind tatsächlich Zusatzstoffe im Futter und müssen von Hand gereinigt werden. Die Bilder zeigen starke Beläge auf dem Gerät.
Solution
Kunden muss das MilchMobil-System manuell mit Bürste oder Schwamm reinigen, um die Ablagerungen zu entfernen. Eine mechanische oder chemische Reinigung ist nicht erforderlich, da es sich um Futterzusätze handelt.
Summary
Reklamation auf starke Beläge (Zusatzstoffe im Futter) am MilchMobil-System Happel erhalten.
Anfangs vermutet Rost, später bestätigt durch Bilder als organische Ablagerungen.
Empfehlung: Kunden muss System manuell reinigen (Bürste/Schwamm).
Keine mechanische/chemische Behandlung nötig; Ursache sind Futterzusätze.
77fc1b6e41a6✉ 1 email(s)
CalfPlan software in the feeding system
Problem
Inability to extend the feeding plan for calves by assigning only positive correction days; negative correction days are required to adjust feed duration beyond standard plans, but this functionality is not fully implemented or accessible in the current version of CalfPlan. The manual suggests using negative values, but the system restricts corrections to forward-only adjustments.
Solution
Update to **version 3.5** via SD card to apply bug fixes for CalfPlan that enable negative correction days for extending feeding plans beyond standard durations.
Summary
User encountered a limitation in the feeding plan adjustment: only positive correction days were allowed, preventing extension of milk feed duration for underperforming calves.
The manual confirms that negative correction days should be used to extend feeding plans, but this feature was not working as intended in earlier versions.
Support team confirmed that updating to **version 3.5** resolves the bug by enabling proper negative correction functionality in CalfPlan software.
Negative correction days can be set for either positive or negative values, depending on the plan day of the calf (e.g., no three consecutive corrections allowed on Plan Day 2).
781856e6e0d2✉ 1 email(s)
AblaufventilAntränkpumpeAblaufschlauchVerbindungsstück im VentilblockElektroden (Sensoren)Kabel der Elektroden zur PlatineStecker auf der Hauptplatine
Problem
Der Mixer zeigt dauerhaft die Warnung 'Mixer entleeren' an, lässt sich aber nicht vollständig entleeren. Bei manchen Versuchen bleibt eine Elektrode bedeckt, wodurch der Mixer abrupt stoppt.
Solution
Korrektur des leicht geknickten Ablaufschlauchs und Anpassung der Empfindlichkeit der Elektrodensensoren (Potentiometer im Diagnosemenü) lösten das Problem. Falls nötig, muss zusätzlich das Verbindungsstück im Ventilblock geprüft werden.
Summary
Warnung 'Mixer entleeren' erscheint beim Versuch, den Mixer zu entleeren und lässt ihn nicht vollständig abfließen.
Fehlersuche beginnt mit der Prüfung des Ablaufventils auf Blockaden oder Schäden.
Ablaufventil öffnet sich visuell korrekt, aber Diagnosemenü zeigt keine Rückmeldung.
Antränkpumpe und Ablaufschlauch werden als nächste geprüft; Schlauch ist leicht geknickt und verursacht Widerstand.
Korrektur des geknickten Schlauchs verbessert das Entleeren, aber Elektrode bleibt manchmal bedeckt.
Elektroden (Sensoren) werden visuell und über Diagnosemenü geprüft, inkl. Kabelverbindungen und Stecker.
Anpassung der Empfindlichkeit des Potentiometers im Diagnosemenü (im Uhrzeigersinn für höhere Sensitivität) behebt das Problem dauerhaft.
Die Kalibrierwaage im Automaten zeigt bei der Prüfung falsche Werte: nach dem Eingeben von 500 g Gewicht wird das angezeigte Gewicht nicht korrekt dargestellt und bleibt instabil. Auch nach Entfernen des Gewichts schwankt die Waage weiterhin um den Nullwert.
Solution
Die Justierung des Mixerbechers (korrekte Ausrichtung mit Exzenterscheibe) und die Überprüfung der Feststellschraube am Fliegengitter waren entscheidend, um das Problem zu lösen. Die Schläuche vom Mixer wurden als nicht betroffen bestätigt.
Summary
Kalibrierwaage im Automaten zeigt falsche Messwerte bei Prüfung mit 500 g Gewicht.
Instabile Anzeige bleibt auch nach Entfernen des Gewichts und Schließen der Fliegentür bestehen.
Support-Team prüft zunächst die Steuerung (Kabel, Waagenkarte, Deckel, Erdung).
Alle mechanischen Steuerungsfunktionen werden als korrekt bestätigt.
Mixer-Komponenten werden überprüft: Mixerbecherausrichtung und Feststellschraube am Fliegengitter wurden angepasst.
Nach Justierung zeigt die Waage nun stabil ±1 g für 500 g Gewicht und 0 g nach Entfernen des Gewichts an.
8505054638f8✉ 1 email(s)🌐 Norge
Problem
Solution
Summary
Request for access to dealer portal (dealer.calf-cloud.com) to review part lists for 'calm machines'
Inquiry regarding outdated or non-functional integration of part lists with the company’s internal system
The half-body scale in the Lely feeder system measures only the front legs, leading to potential inaccuracies in weight readings. Additionally, a customer in Australia cannot access weaning/weight settings via CalfCloud despite other customers having this functionality available. The software update did not resolve the issue with missing settings visibility.
Solution
Further investigation into the CalfCloud configuration or backend system is required to determine why certain users lack access to weight-dependent weaning settings, though premium version limitations are ruled out. Users should ensure proper calibration of half-body scales and verify feed plan interactions with weight-based weaning criteria (e.g., minimum/maximum feeding limits).
Summary
The half-body scale measures only the front legs, requiring validation of weight accuracy through manual checks or alternative methods.
A Lely Center in Australia reports missing access to weaning/weight settings in CalfCloud despite other customers having this feature.
Software updates did not resolve the CalfCloud configuration issue for non-premium users accessing these settings.
Weight-dependent weaning plans should override feed schedules, but minimum/maximum feeding limits must be considered when setting decrease amounts.
Farmers often use age-dependent or concentrate-dependent weaning plans to adjust feeding schedules based on calf growth.
9f8014b15060✉ 1 email(s)🌐 Australia
Problem
Solution
Summary
Request from Lely Australia to grant access for an individual (Stephen Pavone) to the Forster Technik dealer portal for technical documentation and parts diagrams.
Country of request: Australia (Victoria).
Technical support team at Förster-Technik confirms that the colleague can register and activate their account independently, providing a guide for reference.
a1edde8e97ad✉ 1 email(s)
Compact feedersVario feeder
Problem
Inconsistent dosing behavior of additives in automated calf feeding systems, particularly regarding portioning and additive distribution across multiple servings.
Solution
Summary
Compact feeders dose portions of 250 ml each, with additives added only in the second and subsequent portions.
Vario feeder varies portion sizes between 250–500 ml, dosing first/last portions individually (250–500 ml) while adding additives to middle portions (500 ml).
For a calf with an entitlement of 2.2 L and 15 g additive, Vario feeder distributes: 350 ml (no additive), then three 500-ml servings with additive.
If the calf stops drinking mid-portion, only fully consumed volumes are registered; partial consumption counts only complete additive doses.
Compact feeder’s dosing follows a fixed pattern of 250 ml portions, with additives added in every second portion.
Clarification sought on how registration accounts for incomplete consumption (e.g., half-additive dose) in both feeder types.
b2147dfb8820✉ 1 email(s)
automatische Saugschlauchreinigungssystem-SchläucheAblaufventil3/2-Wegeventil im AutomatenHygieneBox-Ventile
Problem
Undichtigkeit während der automatischen Saugschlauchreinigung, trotz visueller Kontrolle ohne sichtbare Risse oder Undichtigkeiten in Schläuchen; Ablaufventil reagiert nicht auf Diagnose-Test.
Solution
Schrittweise Prüfung aller Schläuche auf Dichtigkeit (Risse/Knicke), Ablaufventil durch visuelle Inspektion und Diagnoseprüfung, dann 3/2-Wegeventile im Automaten und Ventile der HygieneBoxen über Diagnose-Menü testen.
Summary
Undichtigkeit im Spülkreislauf während automatischer Saugschlauchreinigung festgestellt.
Visuelle Prüfung der Schläuche ergab keine sichtbaren Defekte (keine Risse/Knicke).
Ablaufventil optisch unauffällig, aber Diagnose-Test zeigt keine Reaktion.
Weiterer Fokus auf 3/2-Wegeventile im Automaten und Ventile der HygieneBoxen.
Diagnose-Menu für Ventilprüfung und Dichtigkeitstests empfohlen.
Schrittweise Prüfung nach vorgegebenem Ablauf durchführen.
bbe36081982a✉ 1 email(s)
Problem
Solution
Summary
Request for access to the Händlerportal (Händler Portal) was initiated by a customer.
Customer requested setup of a vendor account via email to support team
Technical support provided general guidance and sent product information document for self-registration
Die Maschine dosiert aktuell keine Milch mehr. Ursache könnte eine Fehlfunktion im Betriebsmodus, defekter Milchfilter, blockiertes oder defektes Milchventil, ausfallende oder undichte Milchpumpe (Kondensator oder Pumpenrad) sowie Verstopfung der Wärmetauscherspirale sein.
Solution
Systematische Prüfung der folgenden Punkte: Betriebsmodus auf 'MAT/Milch' einstellen, Milchfilter und Ventil kontrollieren, Kondensator (falls Pumpe nicht läuft) oder Pumpenrad (falls Milchtransport gestört ist) austauschen. Wärmetauscherspirale reinigen (Schwammspülung/Druckluft).
Summary
Maschine zeigt Warnung 'Milch leer' und dosiert keine Milch mehr.
Ursache liegt in einer Fehlfunktion des Betriebsmodus, defekten Komponenten oder Verstopfung der Milchsysteme.
Systematische Diagnose erfordert Prüfung von Betriebsmodus (Tränke), Milchfilter, Ventil, Pumpe und Wärmetauscherspirale.
Kondensator muss bei Pumpenausfall ersetzt werden (je nach Modell: 10µF oder 6.3µF).
Pumpenrad muss bei defektem Transport austauschen werden (Modellabhängig: 250W/45609 oder 120W/90305).
Wärmetauscherspirale muss gereinigt werden (Schwammspülung/Druckluft).
c44323941beb✉ 1 email(s)🌐 Germany
Problem
Solution
Summary
Request for access to the Dealer Calf Cloud Händlerportal by a Delaval employee (Jan Petersen) for accessing product information and parts data.
Instructions provided for registration in calf-cloud.com via email link, followed by login and profile setup to request dealer access.
Volker Bölle confirms that Barbara will promptly enable dealer access after the registration process is completed.
c6a1a442eeeb✉ 1 email(s)
Setup-EinstellungenPumpen (Funktionsprüfung über Diagnose)Schläuche (Versorgungsschläuche)Behälter (Füllstand)
Problem
Spülmittel wird nicht transportiert, trotz korrekter Setup-Einstellungen, visueller Kontrolle der Pumpen und Füllstandsprüfung der Behälter sowie freier Schläuche ohne Beschädigungen.
Solution
Prüfen Sie die Pumpenfunktion über Diagnose, wiederholen Sie die visuelle und funktionale Kontrolle der Pumpen, kontrollieren Sie erneut die Schlauchverbindung auf mögliche Verstopfungen oder mechanische Probleme durch erneute Inspektion mit Fokus auf Druckabfall oder Sensorfehler.
Summary
Spülmitteltransportversagen trotz korrekter Setup-Einstellungen und visueller Pumpenprüfung
Initialer Check ergab keine sichtbaren Schäden an Pumpen, Behältern oder Schläuchen
Diagnosefunktion zur Überprüfung der Pumpenfunktion erforderlich
Weiterhin muss der Füllstand der Behälter und die Schlauchintegrität (Knick/Verstopfung) systematisch überprüft werden
Fehler liegt in einer nicht erkannten internen Pumpen- oder Sensorfehlfunktion oder Schlauchverbindung
Die Anlage gibt die Meldung 'unkontrollierte Ausgabe' aus, wenn Verbraucher länger als 60 Sekunden aktiv sind. Aktuell wird der Code **12** (Spülventil + Spülmittelpumpe) angezeigt und bleibt trotz Sichtprüfung ohne sichtbare Defekte bestehen.
Solution
Ziel ist es, die Funktion des Spülventils und der Spülmittelpumpe über Diagnose zu testen. Falls nötig, müssen Leitungen oder Anschlüsse auf Blockierungen oder mechanische Probleme untersucht werden. Eine Rückmeldung zur weiteren Einstufung des Fehlers wird erwartet.
Summary
Fehlerursache: 'Unkontrollierte Ausgabe' bei längerer Aktivierung von Verbrauchern (ab 60 Sekunden).
Code-Analyse zeigt betroffene Komponenten: Spülventil (4) + Spülmittelpumpe 1 (8).
Visuelle Prüfung ergab keine Knicke, Beschädigungen oder Blockierungen in Leitungen/Ventilen.
Weiterer Schritt: Funktionsdiagnose für beide Verbraucher durchführen.
Fehler bleibt nach Diagnose bestehen – Ursache muss in Anschlüssen/Leitungsproblemen liegen.
Technische Prüfung und Dokumentation der Codes nötig, um Fehler zu eingrenzen.
c92e3c352d9f✉ 1 email(s)
Erkennungs-Setup (Softwarekonfiguration)AntennenPlatine mit Eingängen für Antennen
Problem
Warnung 'Erkennung' erscheint trotz korrekter Setupeinstellungen und visueller Prüfung ohne sichtbare Beschädigungen am Kabel oder Stecker; Funktion der Antenne bleibt unklar.
Solution
Durchführung eines Antennentests über Diagnose mit Optionaler Tausch der Antennen gegeneinander oder Wechsel des Platinen-Eingangs zur Fehlerbegrenzung.
Summary
Warnmeldung 'Erkennung' tritt bei einer technischen Anlage auf.
Visuelle Inspektion zeigt keine Beschädigungen an Kabel, Stecker oder Platine.
Setupeinstellungen sind korrekt konfiguriert, aber Warnung bleibt aktiv.
Antennentest über Diagnose wird als nächster Schritt empfohlen.
Tausch der Antennen gegeneinander oder Wechsel des Platinen-Eingangs zur Fehlerdiagnose geplant.
cfa3f9d4d778✉ 1 email(s)
HandHeld-Platinekomplettes HandHeld-GerätProzessor-Karte im Tränkeautomat
Problem
Die CAN-Verbindung zwischen dem HandHeld und dem Tränkeautomaten funktioniert nicht, was durch die Meldung 'Terminal waiting' am HandHeld angezeigt wird.
Solution
Zuerst sollte ein manueller Neustart mit gedrückten Tasten < und > durchgeführt werden. Bei anhaltendem Problem muss die HandHeld-Platine ausgetauscht werden. Falls weiterhin keine Verbindung besteht, ist der Austausch des gesamten HandHeld-Geräts oder der Prozessor-Karte im Automaten nötig.
Summary
Meldung 'Terminal waiting' am HandHeld deutet auf fehlende CAN-Verbindung zum Tränkeautomat hin.
Erste Maßnahme: manueller Neustart durch Halten der Tasten < und > beim Einschalten des Automaten.
Nach erfolgloser Neuprobe wird die HandHeld-Platine als erstes betroffene Komponente identifiziert.
Bei anhaltendem Defekt muss entweder das gesamte HandHeld-Gerät oder die Prozessor-Karte im Automaten ausgetauscht werden, um die Verbindung wiederherzustellen.
d04c2bd5ba0d✉ 1 email(s)
ElektrodenSchläuche (Nuckeleinheiten)3/2-Wege-Ventile in den Nuckeleinheiten3/2-Wege-Ventil an der Rückseite des Automaten
Problem
Warnung 'KH-Ventil prüfen' erscheint nach automatischer Schlauchreinigung in einer HygieneBox Basic Installation, trotz vorheriger Prüfung von Elektroden und Schläuchen ohne Auffälligkeiten.
Solution
Schrittweise Überprüfung der 3/2-Wege-Ventile (in Nuckeleinheiten und an der Automatenrückseite) zur Identifikation einer möglichen Funktionsstörung oder mechanischen Beschädigung. Ventilfunktion und Durchgang prüfen, um korrekte Öffnung/Schließung zu bestätigen.
Summary
Warnung 'KH-Ventil prüfen' tritt bei HygieneBox Basic Installation auf nach automatischer Schlauchreinigung.
Erste visuelle Prüfungen (Elektroden, Schläuche) ergaben keine offensichtlichen Fehler.
Technische Empfehlung: 3/2-Wege-Ventile in Nuckeleinheiten und an der Automatenrückseite systematisch prüfen.
Fokus liegt auf Ventilfunktion (Öffnen/Schließen) und mechanischer Integrität für korrekte Durchflusskontrolle.
Der Tränkeautomat zeigt die Störung 'Wassermangel' an und es kommt gar kein Wasser mehr aus dem Automaten.
Solution
Prüfen der Wasserzuleitung (Ventile geöffnet, Schlauch ohne Knick, ausreichender Druck) sowie des Wasserventils durch Funktionsprüfung im Diagnosemenü und visuelle Kontrolle (korrekte Öffnung/Schließung).
Summary
Tränkeautomat zeigt 'Wassermangel'-Störung mit fehlender Wasserausgabe.
Fehlende Wasserzufuhr wird als Hauptproblem identifiziert.
Support-Team empfiehlt Prüfung der Wasserzuleitung (Ventile, Schlauch, Druck) und des Wasserventils (Diagnosemenü + visuelle Inspektion).
Häufige Ursachen sind Ventilstellung, Schlauchverlegung oder Druckmangel.
d5812bfb9e7f✉ 1 email(s)
Problem
User unable to log in to the GEA Farm Technologies Dealer Portal.
Solution
Summary
Dealer portal login issue reported by user from Latvia
Login credentials reset required via Cloud platform (same credentials apply)
Link provided for resetting login details: `https://www.calf-cloud.com/#!login`
dbce788fa58e✉ 1 email(s)
Wasserdruck der ZuleitungWasserventil (visuell und Diagnosemenü)Laufzeiten/Kalibrierung des MixersElektroden (Kabel, Stecker auf Platine, Potentiometer für Sensibilität)
Problem
Der Mixer überläuft mit Flüssigkeit, wobei der Überlauf sowohl konstant als auch sporadisch auftreten kann.
Solution
Systematische Prüfung der Wasserdruckhöhe und Stabilität in der Zuleitung, des Wasserventils (visuell und durch Diagnosemenü), der Kalibrierungsläufe sowie der Elektroden (Kabelverbindungen, Stecker auf der Platine und Einstellung der Sensibilität über das Potentiometer). Bei Bedarf muss die Kalibrierung neu durchgeführt werden.
Summary
Mixer zeigt Flüssigkeitsüberlauf mit unsicherer Ursache.
Support-Team fordert systematische Prüfung von Wasserdruck, Ventil und Elektroden auf.
Ursache wird als konstant oder sporadisch beschrieben.
Kalibrierungsläufe und Potentiometer-Einstellungen sind betroffen.
Maschine heizt nicht auf, trotz korrekter elektronischer Einstellung. Wasser bleibt kalt, obwohl LEDs auf der Hauptplatine leuchten und Solid-State-Relais nicht reagiert.
Solution
Überprüfung des Überhitzungsschutzes durch Drücken des Schutzstifts (Strom muss vorher abgeschaltet werden). Falls aktiviert, sollte die Heizung wieder funktionieren. Bei Defekt der Hauptplatine oder fehlendem Durchgang muss die Heizung ausgetauscht werden.
Summary
Maschine zeigt keine Heizfunktion trotz korrekter elektronischer Einstellung (Typ: Vario).
Temperaturmessung mit Thermometer ergibt kaltes Wasser, was Sensorfehler ausschließt.
Diagnosemenü zeigt leuchtende LEDs auf der Hauptplatine, aber Solid-State-Relais reagiert nicht.
Überprüfung des Überhitzungsschutzes als erster Schritt: Drücken des Schutzstifts bei Stromausschluss.
Falls Überhitzungsschutz aktiv war, sollte Heizfunktion wiederhergestellt werden. Bei Defekt der Hauptplatine oder fehlendem Durchgang muss die Heizung ausgetauscht werden.
Boiler/WT-Behälter auf Verkalkung und Durchgangsmessung am Heizungsstecker als weitere Diagnosemaßnahmen empfohlen.
ddbb8f383b12✉ 1 email(s)🔌 Automatisierter Maschinen-System (inkl. Pumpe und Stationen)
automatische KalibrierungsmechanikPumpe mit Schläuchen (extern und intern)Station 2
Problem
Warnung zur automatischen Kalibrierung erscheint an der Maschine, obwohl die Station nicht korrekt kalibriert werden konnte. Nach Bestätigung der Warnung verschwindet sie kurzzeitig, aber Station 2 bleibt betroffen.
Solution
1. Neue Uhrzeit für die automatische Kalibrierung eingeben und den Ablauf überwachen. Falls die Warnung weiterhin auftritt: 2. Visuelle Prüfung der Schläuche (vom Automaten zur Pumpe sowie innerhalb der Pumpe) durchführen, um Risse oder Schäden zu identifizieren.
Summary
Warnung zur automatischen Kalibrierung erscheint an einer Maschine und bleibt trotz Bestätigung bestehen.
Station 2 wird nicht korrekt kalibriert, obwohl die Warnmeldung vorübergehend verschwindet.
Ziel: Neue Kalibrierungszeit einstellen oder visuelle Kontrolle der Schläuche/Pumpe durchführen.
Affected components sind automatische Kalibriermodule und Pumpen mit integrierten Schläuchen.
ddc556c22d0a✉ 1 email(s)
Dealer Area login credentials
Problem
User unable to log in to the Dealer Area due to lost or inaccessible account credentials.
Solution
Reset login details via Calf-Cloud (same username/password as Dealer Area).
Summary
User reports inability to access Dealer Area login due to credential loss.
Technical support directs user to reset credentials using Calf-Cloud login process.
Credentials for both Calf-Cloud and Dealer Area are the same, allowing account recovery.
e0b5afa259b8✉ 1 email(s)
Sensor (WL503)MixerquirlKondensator (1,3 µF: 47617 / 3,0 µF: 71458)WasserdrucksystemStopfen und Sensoren (vermutlich Boilersensor für Austausch)Mixergehäuse/Pulverreste
Problem
Der Mixer zeigt mehrere technische Probleme: Temperaturanzeige im Display stimmt nicht, die Mixerquirl dreht unzuverlässig oder gar nicht, Tränketropfen am/unter dem Gerät sowie feuchtes verklebtes Milchpulver führen zu mechanischen Fehlfunktionen (z. B. unregelmäßiger Betrieb).
Solution
1. Prüfen und ggf. tauschen des Sensors (WL503) gegen den Boilersensor oder mit einem Ohmmeter überprüfen. 2. Überprüfung der korrekten Sitzung der Mixerquirl auf der Achse sowie Kondensator (47617/71458) bei Pumpenstörungen. 3. Kontrollieren des Wasserdrucks und korrekter Verbindung von Stopfen/Sensoren für Tropfvermeidung. 4. Reinigung des Mixers gegen verklebtes Milchpulver sowie Austausch eines schwachen Kondensators (falls VARIO Intensivmixer oder Magnetic Drive betroffen).
Summary
Technische Probleme im Mixer betreffen Display-Temperaturanzeige, Quirlfunktion und Feuchtigkeitsindizes.
Sensor (WL503) muss ggf. gegen Boilersensor ausgetauscht oder mit Ohmmeter geprüft werden.
Kondensator (1,3 µF: 47617 / 3,0 µF: 71458) ist bei Pumpenstörungen und unregelmäßiger Drehung zu überprüfen/reinigen.
Tränketropfen entstehen durch mangelnden Wasserdruck oder falsche Sensor/Stopfen-Verbindung.
Verklebtes Milchpulver führt zu mechanischen Blockaden; Reinigung und Kondensator-Check sind nötig.
High bacterial load in closed drinking stations due to germ growth on teat surfaces, exacerbated by material differences and cleaning methods (external teat cleaning and HygieneBox). UV disinfection considered but deemed unnecessary due to favorable cleaning effects from current practices.
Solution
No implementation of UV light disinfection for Förster station; existing external teat cleaning and HygieneBox suffice to maintain hygiene standards.
Summary
Urban drinking stations have closed systems leading to higher bacterial loads requiring UV disinfection consideration.
Förster station operates with open systems, allowing easy external teat cleaning and reducing reliance on UV light.
YellowTeat teats combined with manual and HygieneBox cleaning achieve sufficient hygiene effects, making UV unnecessary.
Cost-benefit analysis concludes current cleaning methods are effective enough to justify no UV light installation.
e9d46e0afb1a✉ 1 email(s)
automatische Saugschlauchreinigungs-Systeme (Schläuche)3/2-Wege-Ventile (in Nuckeleinheit und Automaten)AntränkpumpeVentil zwischen Milch-/Spülventil und Frischmilch-Pumpe (bei Kombigeräten mit HygieneBox)
Problem
Beim Vor- bzw. Nachspülen der automatischen Saugschlauchreinigung erfolgt kein Entleeren des Mixers, unabhängig von betroffenen Stationen.
Solution
Prüfen und ggf. aktualisieren der Software (mindestens Version S03.05), manuelle Reinigungsbeobachtung zur Identifikation von Ventil- oder Schlauchproblemen. Bei allen Stationen betroffen: Funktionalität der Antränkpumpe und spezifische Ventile prüfen.
Summary
Problem: Kein Entleeren des Mixers während automatischer Saugschlauchreinigung (betrifft alle oder einzelne Stationen).
Erste Maßnahme: Manuelle Reinigung starten und Ablauf beobachten, um betroffene Station(en) zu identifizieren.
Bei nur einer betroffenen Station: Schläuche auf Hindernisse/Knicke und 3/2-Wege-Ventil in der Nuckeleinheit prüfen.
Bei allen Stationen betroffen: Wasserfluss im Automaten und Funktionalität des 3/2-Wege-Ventils im Automaten überprüfen.
Zusätzliche Prüfung: Schläuche vom Automaten zur Nuckelstation und zurück auf Verstopfungen kontrollieren.
Softwareversion prüfen und bei Version < S03.05 aktualisieren.
Funktionalität der Antränkpumpe sowie Ventil zwischen Milch-/Spülventil und Frischmilch-Pumpe (bei Kombigeräten mit HygieneBox) überprüfen.
eddaf7589295✉ 1 email(s)
SD-KarteHandterminal
Problem
Solution
Führen Sie das Update über die folgenden Schritte durch: Herunterladen und Entpacken der Softwaredatei auf eine SD-Karte, Ausschalten des Tränke-Automaten, Einstecken der SD-Karte in das Handterminal, Anschalten des Handterminals. Das Update startet automatisch.
Summary
Benutzer soll eine Softwareupdate-Datei herunterladen und auf die SD-Karte entpacken.
Tränkeautomat muss ausgeschaltet werden, bevor die SD-Karte in das Handterminal eingesetzt wird.
Das Handterminal wird nach dem Einschalten automatisch mit der SD-Karte das Update durchführen.
ef8e9660290b✉ 1 email(s)
Problem
Solution
Summary
Juan Cambeiro from FRIOR requests creation of a dealer user account for order access via email.
Technical Support (Tim Heuser) confirms the request to provide access to the dealer area.
f35f8f8e2188✉ 1 email(s)
Problem
Solution
Summary
Request for access to the dealer portal was made by a user
Technical support advised applying for access via provided instructions
Der Tränkeautomat kann keine Verbindung zur Cloud herstellen, trotz korrekter Datums-/Uhrzeit-Einstellung, intakter Ethernet-Verbindung und aktiviertem DHCP.
Solution
Neustart des Automaten durchführen. Bei anhaltendem Problem: Netzwerkeinstellungen (inkl. Router/Firewall) prüfen.
Summary
Tränkeautomat zeigt Cloud-Verbindungsproblem auf, trotz korrekter Datums-/Uhrzeit-Einstellung und intaktem Ethernet-Kabel.
Prüfung der IP-Einstellungen (DHCP aktiviert) ergab keine Fehler; Internetverbindung besteht weiterhin.
Empfehlung: Automat nach allen Kontrollen neu starten.
Falls Verbindung danach weiterhin ausfällt, müssen Netzwerkeinstellungen und ggf. Router/Firewall analysiert werden.
f96285a7b897✉ 1 email(s)
VentileMembrane (Verschleißteil)Ventilgehäuse
Problem
Die Ventile schließen nicht vollständig, obwohl das Ventilgehäuse keine sichtbaren Schäden aufweist und die Ansteuerung im Diagnosemenü korrekt funktioniert.
Solution
Prüfen der Ventile auf Fremdkörper oder Ablagerungen. Falls keine Fremdkörper vorhanden sind, muss die Membrane ausgetauscht werden, da sie mit der Zeit undicht wird. Zusätzlich ist eine Sichtprüfung des Ventilgehäuses auf Risse oder Verformungen erforderlich.
Summary
Maschinische Ventile schließen nicht vollständig.
Ventilgehäuse zeigt keine sichtbaren Schäden.
Diagnosemenü bestätigt korrekte Ansteuerung, aber unvollständiges Schließen der Ventile.
Empfohlene Schritte: Fremdkörper/Ablagerungen in Ventilen prüfen und Membrane ersetzen bei Fehlen von Fremdkörpern.
Zusätzliche Prüfung des Ventilgehäuses auf Risse oder Verformungen nötig.
User inquired whether to order code **4786047710 (R)** instead of **4786104533 (N)** for retrofitting an automatic calibration system on Feeders already in operation.
Solution
The correct codes are **4786048462 Automatic calibration system V (R)** for CF 1000/1100 and **4786048463 Automatic calibration system C (R)** for CF500/600; retrofitting requires splitting between these models.
Summary
User requested clarification on automatic calibration system code for Feeders already operational.
Confirmed need to differentiate between **CF500/600** and **CF1000/1100** models during retrofitting.
Provided correct codes: **4786048462 (V)** for CF 1000/1100 and **4786048463 (C)** for CF500/600.
Retrofitting requires separate ordering of calibration systems based on model compatibility.